- 胡贵;陶冶;黄雪琴;张国辉;孔璐琳;
中国石油天然气集团有限公司为保证海外油气业务的持续健康发展,须不断获取新的油气勘探开发项目(简称油气项目)。获取油气项目前首先要开展技术经济评价以论证其可获性及获取后的收益性。钻完井工程具有技术密集、资金密集、劳动密集性特点,投资占海外油气开发总投资的40%以上,勘探项目或陆上开发项目甚至能达到80%,钻完井技术经济评价是油气项目技术经济评价过程中重要的一环。论述钻完井技术经济评价流程及其合理、科学、准确性评价要求。提出钻完井工程优化评价、设计评价、类比评价方法并分析各自优缺点,指出未来钻完井技术经济评价方法将以设计评价为主,向快速、智能化方向发展。针对设计评价方法中的快速、科学评价要求,制定钻完井技术经济评价参数与指标体系,建立钻完井快速评价关键技术模型,开发评价软件DPEESS。实践表明,DPEESS系统在数据资料完整的前提下,可实现48 h内完成拟获取油气项目钻完井技术经济评价,降低对评价人员的技术经验依赖性,提升拟获取油气项目钻完井技术经济评价的科学性、准确性、合理性、时效性和一致性。
2023年05期 v.30;No.218 47-54页 [查看摘要][在线阅读][下载 962K] [下载次数:233 ] - 张锐尧;宋亚港;
可控泥浆液面(CML)双梯度钻井作为一种应用于深水环境的控压钻井新方法,掌握其井筒流动规律对于控压钻井工艺设计具有重要意义,目前在该方面缺乏系统性的研究。为了探究CML双梯度钻井瞬态井筒温度与压力的分布规律,同时对窄压力窗口条件下的泥浆帽高度进行优化设计,根据CML双梯度钻井的工艺特点与钻井液循环流动特征,建立了井筒温度场和压力场物理模型以及瞬态井筒温压耦合场数学模型,利用有限差分和循环迭代方法对模型进行离散和求解。结果表明,钻井液循环过程中井筒内存在6个不同的传热区域,泥浆帽段环空内钻井液不参与对流换热,返回管线内的钻井液温度分布与海水温度分布相似;水下泵出口压力等于泥浆帽静液柱压力与泵压之和,随着泥浆帽高度增大,水下泵的泵压呈递减趋势;在给定压力窗口条件下,获得了钻井循环和停泵时的最优泥浆帽高度。该研究可以为CML双梯度钻井技术的理论研究与控压钻井工艺设计提供一定的参考。
2023年05期 v.30;No.218 55-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 1149K] [下载次数:185 ] - 刘国荣;
随着智慧油田和智慧管道的发展,深入整合和挖掘管道基础数据已成为大势所趋。针对两轮内检测数据对齐和剩余寿命计算中存在的问题,利用Kullback-Leibler(KL)散度实现分段管节各项分布特征的对齐,基于误差来源和正态分布,利用非活性缺陷点的特征,对内检测中存在的系统误差进行消除,选择90%分位数的腐蚀速率作为预测剩余寿命的基础,得到差异化的全线腐蚀速率,通过实例分析制定更加合理的维护响应计划,形成一套基于数据挖掘的管道完整性评价技术。结果表明,通过KL散度的数据对齐后,阀门、三通和绝缘接头的对齐比例为100%,其余特征的对齐比例均在90%以上;误差消除后,两轮内检测的非活性缺陷深度差值服从均值为0,标准差一定的正态分布;通过开挖验证证实方法的维修点大部分实际腐蚀深度大于30%,属于计划响应的范围,其余方法增加了不必要的维修点。研究结果可为管道完整性管理水平的提升提供实际参考。
2023年05期 v.30;No.218 62-68页 [查看摘要][在线阅读][下载 1192K] [下载次数:188 ] - 刘清源;穆化巍;黄茜;傅新勇;胡俊平;郭自强;任春燕;
高含水原油乳化含水率的测定对于低温集输工艺的推广尤为重要,采用蜡沉积冷指实验装置测试不同实验条件下的乳化含水率,通过Spearman相关系数考察影响因素之间的重叠关系,利用两步回归法建立乳化含水率与原油物性的关系,并进行多算法全局非线性回归参数的优化和误差分析。结果表明,温度从36℃降至26℃时,不同体系含水率下的乳化含水率从26.03%减小至3.00%;体系含水率从80%升至99%时,不同温度下的乳化含水率从31.23%减小至3.60%。基于全局优化算法的参数估计精度明显优于线性变换法,模型误差大部分均在±10%范围内,模型适用凝点以下10℃~凝点、含水率80%~95%、剪切速率20.1~84.5 s~(-1)的油水两相体系。研究结果可为低温集输工艺的流动安全保障提供实际参考。
2023年05期 v.30;No.218 69-75页 [查看摘要][在线阅读][下载 1481K] [下载次数:194 ] - 丁妍;聂法健;高志飞;郭现红;
气窜是影响二氧化碳(CO_2)驱实施效果的关键因素。中原油田多数实施CO_2驱的区块已发生不同程度气窜,严重影响油田后期的开发效果。针对气窜导致的CO_2驱实施效果变差等问题,开展了含气上升规律及气窜综合治理研究。以室内CO_2驱替实验为基础,明确了非混相驱CO_2突破时间早于混相驱,且驱替压力越高,突破时间越晚,最终采收率与混相驱结果越接近。采用油藏工程方法并结合现场实施情况分析,明确了中原油田CO_2驱含气上升主要呈现“凸型”与“S型”2种模式,“S型”含气上升模式多见于混相驱,“凸型”含气上升模式多见于非混相驱。针对不同类型油藏气窜模式,开展气窜综合治理方法研究,提出气窜治理以早期焖井恢复地层压力及优化注气方式等防治为主,后期工艺封窜为辅的综合治理方法。研究成果现场应用后提高CO_2驱采收率4.6%,为同类气藏提高CO_2驱开发效果提供借鉴。
2023年05期 v.30;No.218 76-82页 [查看摘要][在线阅读][下载 1557K] [下载次数:804 ] - 张志广;
当前摆动活塞油气混输泵的研发普遍局限于单缸结构泵头体,限制了其性能提升与结构改进,使新型高性能混输泵头的发展与应用受到严重阻碍。针对这一问题,提出一种对置双缸结构摆动活塞混输泵,基于泵头关键部件建立了完备动力学理论模型,完成双缸泵头与单缸泵头动力学特性定量对比。结果表明,双缸结构泵头较单缸结构泵头呈现出显著动力性能优越性:滑板槽上方支撑力与下方支撑力的波动幅值分别减小51%和40%;工质压差力波动幅值降低38.8%;主轴前、后半周的滑板摩擦功耗幅值降幅均在30%以上,对应峰值转角则分别提前29°、滞后29°;主轴径向载荷和阻力矩变化周期减小一半,幅值降幅分别达38.7%和46.7%,且二者波动基本消除,极大提升了整机运转稳定性;滑板综合摩擦和整机能耗分别下降7.5%、5.5%,创新了油气混输用摆动活塞泵头体结构,建立了双缸泵头动力学分析基础理论,为高性能泵头研发提供技术支撑,对于推动国内油气混输技术的发展具有重大意义。
2023年05期 v.30;No.218 83-92页 [查看摘要][在线阅读][下载 1388K] [下载次数:65 ] 下载本期数据